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武夷味精实现产业升级

 “产值2.2亿元,比增30%。”昨日,看着这份刚“出炉”的财务数据,李友明的脸上露出了笑容。

  今年1至5月,建阳武夷味精有限公司保持平稳快速增长,企业满负荷生产,海内外订单纷至沓来,产品远销欧美、非洲、中东及东南亚等30多个国家和地区。

  “受国际金融危机 的影响,这两年,国内许多味精企业纷纷倒闭,我们不仅生存了下来,而且越做越大,去年味精产量达到5万多吨,产值超5亿元,成为南方味精行业中的‘龙头老大’,武夷牌味精还荣获‘中国驰名商标’。这都得益于我们坚持走循环经济、变废为宝、提升效益的新路子。”作为公司的董事长,李友明颇为自豪。

  节能技改挽回企业生命

  建阳武夷味精公司始建于1984年,到上世纪九十年代初,企业还是一个年产味精不足400吨的“袖珍小厂”。多年来,企业一直使用上世纪70年代生产的4台小型蒸汽锅炉,这些锅炉热效率低,煤耗高,故障多,污染严重。

  2004年6月,企业投资6000多万元引进了两台国内最先进的循环硫化床锅炉,并配套差压发电装置,实现热电联产综合利用。而正是这套设备,让味精厂“活”到了今天。

  “这种锅炉最大的特点是可以消耗劣质白煤。如果用好煤,一吨的成本要600元,而劣质白煤只要280元,价格差2倍多。两台锅炉年用白煤11万吨,年可发电4320万千瓦时,与原小锅炉对比,每年可节约煤耗3.9万吨。”李友明算了一笔账,利用这套锅炉不仅可以进行差压发电,还能综合利用差压发电过程中的蒸汽尾气供味精生产使用。这样,企业的用汽、用电实现了自给自足,大大提高了能源利用率,最大限度地降低了环境污染。

  同时,企业开始大刀阔斧地对所有大功率电机进行变频改造,改造的变频总功率达1300KWH。“改造前,我们厂年耗电达936万千瓦时,而采用变频器后节能接近20%,年节约用电190万千瓦时,仅这一项就少开支94万元。”李友明深有感触地说:“若非我们技改动手得快,现在企业早就关门了。毫不夸张地说,是节能技改挽回了企业生命。”
变废为宝摘掉“督办”帽子

  前两年,最让李友明心烦的事就是“污水”。2004年和2005年,“武夷味精”屡次见诸报端,但闪烁其间的字眼却是“污水排放不合格”、“氨氮超标”、“影响闽江水质”等等。公司两次被省市环保局列为“挂牌重点督办对象”。

  味精生产中所产生的废液是一种高浓度的有机废水。传统废水处理方式无法使其达标排放,而采用活性污泥生物降解工艺,又有费用高、效益差的弱点,且每年还需要投入约400万元运行费用,这样,很容易使企业经营步入困境。

  在不断的探索中,公司技术人员发现,这种高浓度有机废水是制造肥料的理想原料。2006年初,他们通过“6・18”平台提供的项目成果信息,引进了国内领先的复合肥生产技术,即利用废水中高浓度有机物的特点,在废水中加入一些微量元素后,生产出复合肥,这种复合肥非常适用于柑橘、水稻、瓜果等多种农作物。

  公司立即投入资金建设我省首个利用废水生产复合肥的环保项目。现在企业每年生产复合肥3万吨,实现利润200万元。

  除了废水污染,固体污染也是困扰味精厂的一大难题。公司每年使用的大米原料超过5万吨,由此产生的米渣下脚料近2万吨。如何处置这些下脚料,常常令企业头疼。“过去是将其直接丢弃,现在这些‘垃圾’全变成了宝贝。”李友明说。

  为了把污染减到最小,实现变废为宝,企业萌发了一个想法:将废渣加工成家畜饲料。公司与江南大学进行技术合作,建起了一个饲料分厂,采用先进的技术手段对米渣进行再加工,生产出了蛋白饲料,这些饲料很受养殖户的欢迎。原本令人头疼,容易变成污染源的废料,现在每年也能为企业带来100余万元的收入。

  2006年底,“武夷味精”顺利摘掉了“重点督办”的帽子。
 扬己所长进军高端产业

  近几年,武夷味精效益连年增长,但尝到了发展循环经济甜头的企业管理层清醒地意识到,企业要永续发展,必须走高科技之路,发展高新产业。

  2008年,公司充分利用自己的优势,瞄准与味精发酵工艺相似的生物制药产业,通过“6・18”平台引进了生物制药技术成果合作项目。当年10月,投资2500万元的原料药霉酚酸生产线正式投产,2009年霉酚酸产量20多吨,实现产值5200余万元,产品在国内外市场供不应求。今年4月,公司又投资3000万元新上一条原料药西索米星生产线。

  公司生产的生物原料药,是运用于医学器官移植后减少排异反应的免疫抑制剂类药物,提取的发酵单位达到1500-1600微克/毫升,大大提高了大米利用的附加值,技术达到国内领先水平,既填补了国内空白,又为企业带来新的利润增长点。

  为做大做强生物制药产业,武夷味精公司已征地370亩,计划用5-10年时间,建成一个年产值10亿元的生物制药旗舰企业。